電廠(chǎng)蒸汽測量系統的技改實(shí)例,分析彎管流量計取代孔板流量計的節能效果。該廠(chǎng)共2爐1機,通常1爐1機運行,鍋爐出口和汽輪機 進(jìn)汽入口均安裝的是孔板流量計。當1號爐運行時(shí),鍋爐出口蒸汽流過(guò)孔板、閥門(mén)等阻流件到達汽機入口,壓力降低0.2MPa;2號爐運行時(shí),壓力降低更是達 到0.3MPa,造成汽機入口壓力始終低于設計值0.1MPa左右。他們急需解決2號爐運行壓損過(guò)大問(wèn)題。由于擴大管徑,投資較大。決定淘汰產(chǎn)生壓損的主 要部件———2臺孔板流量計。
以上參數為彎管流量計計算書(shū)中的真實(shí)數據,根據式(5)可以算出常用流量75t/h時(shí)2號爐和汽輪機兩道孔板產(chǎn)生的壓損分別為55.9kPa、54.4kPa,總壓損高達110.3kPa。
蒸汽流經(jīng)鍋爐出口和汽輪機入口的節流孔板是一個(gè)絕熱節流過(guò)程,蒸汽焓值不變。汽輪機功率的變化可以用莫里爾焓熵圖進(jìn)行計算,如圖2所示( h為焓值,s為熵)。已知節流前的狀態(tài)p1、t1及節流后的壓力p′1,根據節流前后焓值相等的特點(diǎn),可在h-s圖上確定節流后的各狀態(tài)參數。如圖2所 示,點(diǎn)1的參數是p1、t1及h1,在圖2上過(guò)點(diǎn)1按定焓畫(huà)水平線(xiàn)與p′1相交得1′,即可得節流后的參數。汽輪機的做功為可逆絕熱膨脹過(guò)程(即等熵過(guò) 程),水蒸汽在節流前由點(diǎn)1經(jīng)可逆絕熱膨脹至抽汽壓力p2時(shí),可利用的焓降為h1-h2,而經(jīng)節流后的水蒸汽,同樣經(jīng)可逆絕熱膨脹至壓力p2時(shí),可利用的 焓降為h′1-h′2,顯然h1-h2>h′1-h′2,節流以后蒸汽做功減少。
孔板等節流元件導致的蒸汽壓力降低,所造成的能量損失可以按照以下的方法與步驟計算:
1)無(wú)節流件時(shí)汽輪機入口壓力將提高0.1103MPa,初參數p0=(3.38 + 0.1103)=3.4903MPa,T0=437℃,根據工程熱力學(xué),可計算出h0=3305.185kJ/kg,s0=6.95348;
2)加節流后初參數p′0=3.38MPa,由圖2查得h′0=h0,求得s0=6.96756;
3)節流前供熱抽汽壓力ph=0.7MPa,sh=s0,則hh=2893.8458kJ/kg;
4)節流后抽汽參數p′h=ph=0.7MPa, s′h=s′0,由圖1查得h′h=2900.8642kJ/kg。
汽輪機前兩道孔板節流所產(chǎn)生的能量損失使得汽輪機每小時(shí)少發(fā)電115.15kW。用彎管流量計替代孔板,節能效果非常明顯。彎管流量計使用三個(gè) 月節能的錢(qián)即可將整套流量計設備技術(shù)改造投資全部收回。如果同時(shí)考慮節能帶來(lái)的環(huán)保效益和彎管耐磨損(計量特性穩定)、無(wú)跑冒滴漏等優(yōu)點(diǎn),則優(yōu)勢更加明 顯。
際對比數據可知,技改前2#爐主汽管70t/h流量經(jīng)過(guò)兩套孔板流量計進(jìn)汽機時(shí),總壓降平均為0.3MPa,包括孔板壓力損失、 管道沿程阻力損失、局部阻力損失。改造后,總壓降為0.2MPa,壓力損失減少0.1MPa。通過(guò)對2#爐主蒸汽流量與進(jìn)水流量、汽機入口流量對比,也進(jìn) 一步驗證了彎管流量計在1:5的量程范圍內的準確度可達到1.5%,計量性能優(yōu)于原孔板流量計,*蒸汽流量測量的準確度要求。
從理論、實(shí)驗到現場(chǎng)實(shí)際應用幾方面對彎管流量計性能作了綜合闡述。實(shí)流標定實(shí)驗可以看出,彎管流量計準確度高、性能穩定,*工業(yè)應用 條件;現場(chǎng)應用前后的對比數據則充分展示了無(wú)壓力損失的節能效果,在當前能源日趨緊張的情況下具有重要意義,值得在熱電等行業(yè)大力推廣應用。
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